■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
川崎製鉄技報
KAWASAKI STEEL GIHO
Vol.19 (1987) No.3
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

鋳床脱珪による低Si銑の製造
Production of Low-Si Hot Metal by Casthouse Desiliconization

篠原 幸一(Koichi Shinohara) 秋月 英美(Hidemi Akizuki) 山崎  信(Makoto Yamazaki) 金子 憲一(Kenichi Kaneko) 妹尾 義和(Yoshikazu Senoo) 松尾 秀夫(Hideo Matsuo)
要旨 :
水島製鉄所では,低燐銑を中心とする高級鋼ニーズに対応するため1985年3月第4高炉に傾注樋での投射方式鋳床脱珪設備を導入し低Si銑の製造を開始した。操業の特徴は,可動式ランスによる脱珪剤投入位置コントロールを実施したことである。この制御によって,反応効率は低出銑Si(=0.25%)域においても60%まで向上した。また,スラグフォーミングは反応効率の向上とともに減少し現在では抑止剤添加の必要はない。設備稼働以来処理量は順調に増加し,現在では出銑量の90%以上を脱珪処理している。
Synopsis :
The blasting-method desiliconization equipment was installed in the casthouse of No.4 blast furnace at Mizushima Works to fulfill the low-P hot metal demand for high grade steel. The blasting lance position control is the feature of this operation. The lance can be moved to any position and controlled continuously. As a result of this control, the desiliconization reaction efficiency can be maintained as high as 60% even for low-Si content hot metal (0.25%). Because of the high reaction efficiency and small slag foaming, it is not necessary to use anti-slag-foaming flux. Since it was introduced in March 1985, the production has been increasing. Presently average monthly treatment ratios have been maintained more than 90%.
本文(PDF: 5P/236kb)




(c)JFE Steel Corporation, 2003