■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
川崎製鉄技報
KAWASAKI STEEL GIHO
Vol.13 (1981) No.3
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

5帯式連続加熱炉の6帯化
Energy Saving by in Reheating Furnaces Revamping Soaking Zone

下向 央修(Eishu Shimomukai) 植田 憲治(Kenji Ueda) 伊藤 康道(Yasumichi Ito) 武藤 振一郎(Shin-ichiro Muto) 竹島 力男(Rikio Takeshita) 君嶋 英彦(Hidehiko Kimishima)
要旨 :
千葉製鉄所第2熱圧延工場において4基の5帯式連続加熱炉の均熱炉床を撤去し,代りに下部燃焼室を増設した。本改造の目的は,排ガス温度低下による燃料原単位の削減にあり,改造の結果30×10**3kcal/tと10%近くの削減効果が得られた。均熱炉床撤去の結果,スキッドマークが増大して品質の劣化を招く事のないようスキッドシフト方式を採用している。また,従来の加熱帯下部軸流バーナーノーズ部を撤去し炉効率向上を高めている。したがって必然的にサイドバーナー型式にせざるを得なかったが,自社開発のKS式バーナーを採用することにより理想的な炉幅方向温度分布を得ている。
Synopsis :
In the four units of 5-zone continuous reheating furnaces at No.2 Hot Rolling Plant of Chiba Works, all the soaking hearths were replaces with the bottom fireplaces. The purpose of this revamping was to reduce unit fuel consumption by lowering exhaust gas temperature, and as a result, a 10 percent fuel reduction, or some (30×10**3 kcal/t, was marked. Another point worth mentioning is the adoption of the skid shift type aimed at avoiding a possible quality degradation due to enlarged skid marks. Also, the removal of nose for the axial-flow burner of the bottom firing zone led to an increased furnace efficiency. All this made it enevitable to change the furnace design into the side-wall burner type, but the use of KS-type burner, a Kawasaki Steel's own development, made it possible to attain an ideal in-furnace widthwise temperature distribution.
本文( PDF: 8P/254kb )




(c)JFE Steel Corporation, 2003